Výměna nástroje na lisu
Příklad aplikace metody Rychlá změna u výrobce radiátorů, jejímž cílem bylo zkrácení ztrátových časů spojených se změnami výroby.
Výchozí situace:
Náš klient vyrábí na hotovo svařované plechové radiátory na strojním zařízení, které tvoří několik výrobních proudů. Tyto proudy jsou tvořeny jednak smostatně stojícími stroji , např. lisy, jednak svařovacími a lakovacími linkami a dalším zařízením. Vzhledem k bohatému sortimentu radiátorů a potřebě zmenšovat výrobní dávky postupně rostl význam ztrát spojených s přechodem mezi výrobou jednotlivých typů výrobků. Proto bylo vybráno pilotní pracoviště - lis na výrobu tvarových desek radiátorů - aby se aplikací metody Rychlé změny (SMED) ověřily možnosti zkracování neproduktivních časových ztrát.
Průběh projektu:
Pro tento úkol byl vybrán menší tým pracovníků firmy, kteří s podporou trenéra měli za úkol snížit časové ztráty při výměně lisovacího nástroje.
- Prvním úkolem byla velmi podrobná analýza stávajícího stavu činností pracovníků provádějících změnu a identifikace plýtvání, tj.činností, které zdržují proces, ale nejsou pro něj buď potřebné vůbec, nebo je lze provést jinak, efektivněji.
- Následovala syntéza nového postupu, tzv. ideální změny, jejíž sestavení má velký význam pro pochopení celkového potenciálu možného zlepšení. V této fázi skupina řešila i řadu technických otázek s velkým významem pro zkrácení změny výroby.
- Další fází je standardizace nového procesu, kdy vzniká přiměřeně podrobný návod, jak změnu výroby ve zkrácené době provádět.
- Poslední fází projektu je trénink pracovníků v provádění nového zkráceného procesu, který se tak dostává z papíru do praxe. Pracovníci se při tréninku nejen naučí svoji často velmi změněnou roli při provádění změny, ale ověří si proveditelnost nového procesu, získají sebedůvěru a nezřídka i přichází na další zlepšení.
Práce řešitelského týmu trvala 3 dny a odehrála se v době necelých dvou měsíců a účasnila se jí skupina 11 pracovníků (ale nikoli v plném složení po všechny dny). Trénink a ověření nové změny si provedli pracovníci u lisu sami.
Výsledky:
Výsledkem projektu bylo zkrácení starého procesu na 60% původního času a po fyzickém ověření a dalších zlepšeních zkrácení na 44%.
Řešitelský tým
- dosáhl výrazného zkrácení časové ztráty při výměně lisovacího nástroje za jiný
- nalezl organizační opatření uplatnitelná ve všech podobných případech změn a řešení
- ověřil, že existuje potenciál zkracování změn výroby na ostatních zařízeních
.